通鋼公司高速線材廠將工作重點(diǎn)放在全方位挖潛上,立足點(diǎn)放在優(yōu)化工藝上,積極組織職工開展成本攻關(guān),并取得實(shí)效。9月份,該廠成本指標(biāo)完成2227.59元/噸,比計劃目標(biāo)每噸下降了31.61元。
按照公司整體規(guī)劃,為降低合金使用量,高速線材廠要在生產(chǎn)螺紋鋼時增加螺紋內(nèi)徑,但常規(guī)孔型改進(jìn)的方式要對軋輥進(jìn)行加工,改動孔型設(shè)計,投入樣板、金剛石砂輪、購置銑刀等,并更改銑床程序,周期長、投入大。為了節(jié)約成本,高線廠在現(xiàn)有設(shè)備條件的基礎(chǔ)上,一是調(diào)整粗、中、預(yù)軋機(jī)料型,保證精軋來料穩(wěn)定,避免因精軋機(jī)組料型變化造成堆鋼故障;二是確?;钐椎氖褂?,加強(qiáng)活套維護(hù)和檢查,杜絕甩套造成料型波動;三是加大成品看尺頻率,除當(dāng)班精軋工看護(hù)外,車間及科室技術(shù)員隨時測量成品尺寸內(nèi)徑,及時與當(dāng)班人員溝通,現(xiàn)場總結(jié)、分析,摸索料型控制規(guī)律。通過以上措施,達(dá)到擴(kuò)大產(chǎn)品內(nèi)徑的目的。經(jīng)過試驗(yàn),自8月份起,該廠所有型號螺紋鋼均采取新的工藝進(jìn)行生產(chǎn),為公司節(jié)約合金使用量作出了突出貢獻(xiàn)。
此外,在生產(chǎn)HPB300光圓時,高速線材廠還嘗試改進(jìn)技術(shù)操作要點(diǎn),減少后部風(fēng)冷風(fēng)機(jī)的投入使用量,將過去3臺風(fēng)機(jī)更改為2臺。為了保證產(chǎn)品性能符合標(biāo)準(zhǔn),該廠要求各個溫度控制點(diǎn)均按操作要點(diǎn)的下限執(zhí)行。方案正式實(shí)施以來。9月份生產(chǎn)的HPB300產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)均能滿足國家和公司內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn),這種工藝的實(shí)施可以直接降低電耗,為該廠改善電耗指標(biāo)奠定了基礎(chǔ)。