隨著國際熱核聚變實(shí)驗(yàn)堆(ITER)計(jì)劃的進(jìn)行和示范性核聚變發(fā)電站(DEMO)設(shè)計(jì)被提到日程上來,作為核聚變堆中面向等離子體材料和部件的研究也備受人們關(guān)注。鎢及其合金由于具有高熔點(diǎn)、高導(dǎo)熱率、低的濺射產(chǎn)額和低的氚滯留性能等,成為面向等離子體材料的最優(yōu)候選材料。由于面向等離子體材料其工作環(huán)境的要求相當(dāng)?shù)目量蹋嫦虻入x子體的鎢要承受等離子體的轟擊損傷,和10~15MW/m2的高熱流,作為冷卻部分的部件需工作在600~700℃的高溫狀態(tài)。由于鎢材料在穩(wěn)態(tài)熱流下的工作溫度范圍是200~1300℃,要使鎢材料在如此高的熱流下能夠正常服役,需對(duì)鎢材料的性能進(jìn)行改善。鎢材料在循環(huán)高熱流的沖擊下會(huì)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)的破壞,宏觀上結(jié)構(gòu)的破壞是由于微觀結(jié)構(gòu)的裂紋萌生及裂紋擴(kuò)展決定的。因此,加入阻礙裂紋擴(kuò)展的第二相可有效改善鎢材料的抗熱沖擊性。關(guān)于在鎢中添加TiC來提高鎢的高溫強(qiáng)度和抗燒蝕性的研究已有進(jìn)展,認(rèn)為TiC彌散強(qiáng)化鎢是一種潛在的超高溫材料,但對(duì)于添加TaC彌散強(qiáng)化鎢的熱學(xué)性能的報(bào)道相對(duì)較少。鑒于此,本文使用SPS方法制備了添加納米TaC的燒結(jié)鎢塊,并用管式爐加熱和常溫氬氣冷卻,并循環(huán)多次的方式對(duì)其進(jìn)行熱沖擊試驗(yàn)。通過比較不同含量的納米TaC和不同的沖擊次數(shù)的燒結(jié)鎢塊力學(xué)性能的變化,來研究TaC含量和沖擊次數(shù)對(duì)燒結(jié)鎢力學(xué)性能的影響。
所使用的為GW010鎢粉,其粒徑為1μm,含氧量為0.1%。納米碳化鉭粉是使用液相法制備得到的,其粒徑約為50nm,混合粉分散前有一定的團(tuán)聚,殘余碳量小于5%。稱取20g鎢粉向其中分別加入質(zhì)量分?jǐn)?shù)為0、0.5%、1%、2%和4%的納米碳化鉭粉,將各成分的粉體進(jìn)行機(jī)械球磨混粉。球磨采用不銹鋼并加有尼龍內(nèi)襯的球磨罐,用Φ8mm×10mm的純鎢棒作為磨球,球磨轉(zhuǎn)速為150r/min,球料比為10∶1(質(zhì)量比),球磨5h。在球磨過程中,為了防止粉末在球磨過程中氧化,預(yù)先將球磨罐抽真空,再充入高純氬氣(純度≥99.99%)作為保護(hù)氣體。將混合后的粉末裝入內(nèi)徑為20mm、外徑為50mm的高強(qiáng)度石墨模具中,在模具和粉末之間墊有石墨紙,以上整個(gè)過程都在充有氬氣的手套箱中完成。放電等離子燒結(jié)爐型號(hào)為SPS1050,將充有混合粉的模具裝入燒結(jié)爐中進(jìn)行燒結(jié),燒結(jié)的工藝條件為:在真空中,從室溫以100℃/min升溫至1500℃,然后以50℃/min升溫至1600℃,保溫1min,隨爐冷卻,燒結(jié)時(shí)的最大壓力為50MPa。對(duì)制備好的試樣進(jìn)行熱沖擊試驗(yàn),熱沖擊的過程是將試樣放到管式爐中加熱到800℃保溫5min,然后充入氬氣冷卻,冷卻10min,反復(fù)這樣操作50、100、150次。
經(jīng)過熱沖擊后TaC彌散強(qiáng)化鎢的相對(duì)密度會(huì)降低,且隨著熱沖擊次數(shù)的增加,其相對(duì)密度下降的幅度就會(huì)越大;熱沖擊后相對(duì)密度的大小還與TaC含量有關(guān),隨TaC的增多,其相對(duì)密度下降的幅度就會(huì)越大。所以,在沖擊150次TaC含量為4%時(shí)得到了最低的相對(duì)密度(94%)。TaC彌散強(qiáng)化鎢經(jīng)過熱沖擊后會(huì)出現(xiàn)循環(huán)硬化現(xiàn)象,即維氏硬度隨熱沖擊次數(shù)的增加會(huì)增大,且維氏硬度的循環(huán)硬化率隨TaC含量的增多也會(huì)提高。在熱沖擊150次時(shí)得到的硬度是最高的,當(dāng)TaC為4%時(shí)SPS燒結(jié)鎢的硬度達(dá)到了1300HV0.1/10。50次熱沖擊后TaC彌散強(qiáng)化鎢的抗彎強(qiáng)度提高,當(dāng)TaC為1%時(shí)得到了最大的抗彎強(qiáng)度1103MPa;當(dāng)TaC為4%時(shí)由于熱沖擊后試樣內(nèi)部存在著熱裂紋導(dǎo)致抗彎強(qiáng)度急劇下降,從1082MPa降低到了560MPa,降低了48.24%。