在煉鐵過程中減少焦炭使用量,增加煤粉噴吹量是高爐生產可持續(xù)發(fā)展的重要方向。隨著煤比的提高,焦比大幅下降,焦炭的料柱骨架作用日顯突出,同時對焦炭的質量要求也越來越高。國內部分鋼鐵廠為降低成本而采用低質入爐焦炭,焦炭質量的降低會惡化高爐透氣性,參與還原的焦炭增多,高爐爐缸熱量不夠充沛,導致煤粉在風口的燃燒率降低。
科研工作者為了研究低質焦炭條件下高爐噴吹煤粉的利用率,對安鋼高爐兩批低質焦炭及爐塵進行取樣分析。測定了焦炭的常用質量評價指標及爐頂除塵灰的碳質量分數,并采用巖相測試技術分析了爐塵未消耗煤粉和焦炭的不同結構形態(tài),定量地給出了爐塵中未消耗煤粉和焦炭顆粒的質量分數。
結合安鋼配煤現狀,考察了3種高爐所用噴吹原煤不同粒徑的燃燒率,并討論了不同煙煤配比下揮發(fā)分質量分數對不同粒徑煤粉燃燒率的影響,為低質焦炭條件下提高煤粉利用率提出合理化建議。結果表明,低質焦炭條件下,爐塵碳質量分數明顯偏高并含有較多未消耗煤粉;爐塵中的未消耗煤粉分為熱變煤顆粒和殘?zhí)款w粒,而未消耗焦炭則以鑲嵌結構為主;控制焦炭質量波動、減少焦炭水分質量分數有利于降低爐塵碳質量分數;安鋼噴煤首選無煙煤應為B煤,噴吹煤粉的揮發(fā)分適宜控制在17%左右。