基于鋁脫氧工藝的SPHC鋼LF造渣離線模型!

  LF主要通過造渣精煉對鋼水進(jìn)一步脫氧、脫硫、去氣去夾雜,因此“煉鋼先煉渣”在LF顯得尤為重要。目前國內(nèi)鋼廠普遍采取人工操作進(jìn)行造渣,往往造成原材料消耗過高,產(chǎn)品質(zhì)量波動(dòng)大等問題。而自動(dòng)控制造渣過程能夠克服上述經(jīng)驗(yàn)式操作的很多缺點(diǎn)??蒲姓咭砸苯鸱磻?yīng)機(jī)理為基礎(chǔ),建立了配置合理成分精煉渣的模型,模型在某廠實(shí)現(xiàn)了在線運(yùn)行,但試驗(yàn)結(jié)果表明模型在脫氧劑的使用上存在一些誤差。

  科研工作者針對某鋼廠SPHC鋼LF造渣過程存在渣量和終渣成分波動(dòng)較大的問題,通過物料平衡,建立了基于鋁脫氧工藝的脫氧造渣模型。模型采用VB6.0語言編制為離線驗(yàn)證軟件,將現(xiàn)場采集的SPHC鋼冶煉數(shù)據(jù)代入模型進(jìn)行了驗(yàn)證。

  結(jié)果表明:無論是物料加入量還是終渣成分,穩(wěn)定性都得到了很大提升,精煉操作的穩(wěn)定性和鋼液質(zhì)量得到了保障;各爐次噸鋼終渣量穩(wěn)定,均方差值由2.95降到了0.93;計(jì)算的噸鋼終渣量平均值比工廠低2.41kg/t。