提高高爐塊礦比的措施!

  近年來,隨著進口礦普氏指數(shù)持續(xù)下降及國家對鋼鐵企業(yè)燒結、球團工序環(huán)保要求的逐步提高,天然塊礦始終保持著較高性價比,提高塊礦比,成為各大鋼鐵企業(yè)降低成本的最直接有效途徑。提高塊礦比的措施是:

  1、提高焦碳強度

  在高爐內焦碳起料柱骨架作用,其強度好壞直接影響爐內透氣性和塊礦比的提高。通過配煤結構的優(yōu)化,改善焦碳強度,進而為提高塊礦比創(chuàng)造了條件。

  2、高爐優(yōu)化操作

  (1)優(yōu)化布料模式。 提高塊礦比后,可能會引起高爐上部透氣性變差,布料時邊緣過重過輕都會造成爐況波動。在裝料制度調整上,高爐采用平臺加漏斗的布料方式,強調開放中心,穩(wěn)定邊緣。
  (2)調整風口尺寸,提高風速和鼓風動能。 高爐下部操作重視風量和動能,通過縮小和加長風口尺寸進一步提高風速,擴大風口回旋區(qū)面積達到吹透中心,活躍爐缸目的。   (3)控制適宜的渣鐵熱量和爐渣堿度。 因塊礦軟化溫度低,易黏結爐墻影響爐況順行。提高塊礦比后高爐在日常操作中做到低Si不低熱,綜合運用風溫,富氧等調劑手段,保證理論燃燒溫度滿足高爐冶煉需求,并嚴格控制爐渣二元堿度,使渣鐵具有良好流動性,減小爐墻黏結幾率。
  (4)穩(wěn)定鐵次和出鐵時間,保證出鐵質量。 對每次出鐵的鐵口深度、鐵水流速、出鐵時間等都嚴格按標準控制,從根本上提高了出鐵質量。

  3、提高篩分質量

  (1)針對塊礦含粉率高的特點,對槽下排料順序進行優(yōu)化,在布料時使塊礦盡量遠離爐墻,減少黏結。對槽下振篩的管理,以入爐料≤5mm粒級比例不超5%為原則,整體更換為篩距上4mm下3.5mm雙層振打式棒條篩,日??刂平o料速度在25kg/s以內,充分降低塊礦含粉率;
  (2)對發(fā)運過來的塊礦,含粉率超標后進行二次篩分。特別針對雨雪天氣,對塊礦加蓋防雨蓬布,有效降低了塊礦水分。高爐自身也加強了人工清理振篩頻次以減小入爐粉末量,從而保證了雨雪天氣時入爐塊礦的質量和正常配比。